今年1月1日起,进管污水收费价格再次上调,印染企业污水“买单”费普涨40%-50%,相当于每米布平均又增加了4分钱成本,而当前印染企业每米布利润仅8分钱,压力不言而喻
“考题”难度很大,只有创新能力强的企业才能通过,生产低档产品、管理粗放的“考生”可能不堪承受,这种倒逼机制将快速推动产业提升
从去年6月1日起,绍兴县实施“进管达标”,对进管污水收费以“浓度”论价,今年绍兴县对污水收费再次调整:从1月1日起,基准价提高到2.6元/吨,根据COD浓度递增或递减收取。但以当前印染企业入网污水平均COD浓度1600mg/L核算,本次收费价格上调,印染企业为污水“买单”成本涨了40%-50%,相当于每米布增加成本4分钱左右。而当前印染企业每米布利润仅8分钱,收费调整对印染企业产生的压力不言而喻。
首次“小考”成效显著
进管污水收费价格按浓度收取,这是减排的一项实质性措施,是我县建设生态县的迫切要求,这种倒逼机制促使印染企业转变经济发展方式,提升产业层次。
去年6月,绍兴县全面实行“进管达标”,面对首次以浓度收费的“小考”,我县印染企业积极采取中水回用、预处理设施等措施,节能减排取得了较好成效。到目前为止,全县建好污水预处理设施的达113家,比未实施前增加72家,还有30余家正在建设中,其中不少企业采用生化处理,把COD浓度控制在1000mg/L以内,大大缓解了排污成本上涨的压力。
再次“大考”压力重重
以当前入网污水平均COD浓度1600mg/L核算,此前的排污平均收费价格为3.4元/吨,而调整后则为4.7元/吨,足足提高了40%。一业内人士帮记者算了一笔账:截至去年11月份,全县规上印染企业加工产品140亿米,完成工业总产值317.9亿元,实现销售收入309.8亿元,创造利润11.19亿元,也就是说,当前我县印染每米平均加工费2.2元左右,每米平均利润仅8分。以40%的污水处理涨价幅度,折算一下,每米布成本大概增加4分钱。“污水浓度越高,收费增加越高,从短期看来,这必将对印染企业带来沉重的压力。”县印染协会秘书长陈泉生如是说。
根据经济规律,成本提价,加工费提价理所当然,但由于产业过剩,低价竞争激烈,我县部分印染企业不涨反降价,这如雪上加霜。
减排提质才是出路
面对如此“大考”,印染企业经营者普遍认为,加强减排,提高产品附加值,企业才有更好的出路。“天马印染”就是个成功的典范。“此次污水收费调整对我公司基本没影响。”已收到污水收费上调通知的天马印染厂长蒋张兴轻松地说。原来,该公司早在两年前投资建有3个生化预处理设施,日处理能力达1.4万吨,所排放的污水基本控制在COD浓度1000mg/L左右。与此同时,该公司根据减排要求已相应调整产品结构,从污水浓度较高的全棉印染,逐渐转向附加值高、污水排放少的涤棉混纺印染。因早准备早调整,污水收费上调对天马印染而言,不但不是压力,而是一次发展的机会。据了解,该公司2000多平方米的新建厂房和办公区将于春节后投入使用,同时,日处理能力达3000吨的预处理设施也正在建设中……2010年,“天马印染”准备大展拳脚。
一位业内人士认为,印染企业在如此大的“减排”大考中,创新能力强的企业都会通过考试,而生产低档产品、管理粗放、实力不强的企业,可能会难以承受其重。在市场和政策的双重因素作用下,印染企业将会面临一场“洗牌”,这对产业提升是一件好事情。